幾天來通過翻閱一些資料,結合實際生產,我個人總結,認為導致膜通量減少的原因有以下幾種情況:
1、疏水性處理;
2、親水性MBR膜受潮;
3、生產線上的膜絲內應力過大,儲存放置期間消除了內應力,導致MBR膜孔收縮甚至塌陷;
4、紡絲工藝條件有問題,包括一浴、二浴溫度、濃度、速度;
5、MBR膜厚度不同,影響膜結構的形成,導致孔徑、孔隙率不同;
6、不同后處理工藝,影響膜孔的保濕效果以及性能的穩(wěn)定性;
7、鑄膜液配方;
和去年紡絲生產線工藝及產品性能比較,我們就現(xiàn)在車間實際情況分析如下:
1、內襯膜絲:
(1)紡絲工藝條件和去年基本上沒有變化,包括一浴、二浴、傳動輥輪、紡絲速度控制、 鑄膜液溫度壓力等都沒有大的變化;
(2)后處理工序工藝條件沒有大的變化;
(3)膜的性能檢測包括通量、剝離強度、泡點檢測數(shù)據(jù),沒有大的變化;
2、普通膜絲:
紡絲工藝條件和去年生產線相比較,有以下幾點變化:
(1)一浴傳動系統(tǒng)改造,所有輥輪直徑加粗,而且從動輪數(shù)量增加了兩個;
(2)從動輪轉動靈活度沒有去年的好;
(3)從動輪表面結構及接觸面積和去年的不同,今年改造后的輥輪,每根絲都在一個定向槽傳送,去年生產線的從動輥外徑均為一個平滑面,沒有中間的凸出定向槽;
(4)繞絲輥距離三浴的距離比去年長了有1 米;
3、分析結果:
(1)有可能一浴輥輪在帶動膜絲過程中,增加了膜絲的內應力:繞絲輥距離三浴的距離我認為可能不是主要影響因素。輥輪存在上述幾種情況的變化,導致剛剛進入一浴的膜絲,與輥輪的接觸面積增大, 表面摩擦阻力大, 因此在膜絲內部產生的內應力有可能增大;膜絲內應力過大,是導致膜絲通量下降的主要原因。
從生產線、 后處理工序各環(huán)節(jié)做通量檢測沒有異常,說明內應力還沒有消除;干燥間放置一段時間,有可能內應力自然消除,致使膜孔收縮,通量減小(有相關資料有過這方面介紹)。
(2)甘油質量可能不是這次質量問題的主要原因:
理由如下:內襯膜絲通量實驗,無論是干燥間、生產線,還是酒精浸泡、自來水浸泡,無論隨機從成品組件中抽樣,還是單根膜絲跟蹤檢測, 基本上數(shù)據(jù)都沒有異常。 這樣的結果,說明后處理工藝不應該有大的問題,干燥間環(huán)境溫度濕度也不應該有大問題;
(3)普絲生產線傳動系統(tǒng)可能導致膜通量下降異常:
今年生產的普通膜絲, 無論在哪種情況下取樣,通量檢測小 是確定無疑的; 泡點檢測數(shù)據(jù)非常大 ,壓力達到 3.6 甚至 4kg/cm2 都沒有破裂,說明膜的過濾孔收縮的很小 ;膜的拉伸強度明顯大于去年的絲(手感),說明 PVDF 材質沒有問題;去年的普通膜絲試驗,無論是從干燥間取樣, 還是從成品膜組件隨機取樣,通量基本正常,這說明膜的過濾 孔收縮無異常 ;
這些檢測數(shù)據(jù),應該基本證明今年改造的紡絲傳動系統(tǒng)可能是導致膜通量下降異常的原因。
4、下一步計劃:
(1)甘油品質實驗還是要做,目的是要*搞清甘油的影響程度;我已制定了一個不同時
間段檢測計劃表,已給了齊工安排;需要紡絲生產線開車生產,但生產量不宜多,有15 把絲就夠了;投料2 份就可以了。
(2)為了驗證膜絲內應力問題,我們還需要詳細商量一下,有可能對一浴二浴傳動系統(tǒng)做一些調整。
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